4×60米回轉窯的都用哪些耐火磚? 共有1個(gè)熱心網(wǎng)友參與本話(huà)題 榮盛 耐材 每半年需要1次4~6天停窯時(shí)間更換耐火材料,嚴重影響窯的運轉率及臺時(shí)產(chǎn)量,浪費大量人力、物力,在水泥銷(xiāo)售旺季增加了企業(yè)的損失。 自投產(chǎn)兩年來(lái),回轉窯的耐火材料使用時(shí)間為6個(gè)多月,耐火材料的使用壽命較短,每年近兩次更換耐火材料不僅增加了成本,還嚴重影響了設備運轉率。 在水泥銷(xiāo)售旺季時(shí)因更換耐火磚而停窯檢修,生產(chǎn)壓力大,會(huì )影響到水泥銷(xiāo)售,甚榮盛耐材影響到全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。 原因分析 耐火磚的質(zhì)量,直接結合鎂鉻磚熱穩定性不好,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差;原燃材料波動(dòng)大,造成入窯生料成分波動(dòng)大,窯皮頻繁垮落,窯況難以穩定;配料方案的選擇有待優(yōu)化;噴煤管位置未做到及時(shí)合理調整;電器、設備小故障多,造成開(kāi)停窯頻繁;操作員的培訓學(xué)習力度不夠;相關(guān)制度不完善,制度的執行不到位。 解決措施 措施一:更換耐火磚品種,同時(shí)加強施工過(guò)程中的監督。 窯系統用磚,以前都是直接結合鎂鉻磚,現在更換為榮盛耐材種鎂鉻磚,以延長(cháng)窯襯的使用壽命。 直接結合鎂鉻磚熱穩定性差,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差,改用榮盛耐材種鎂鉻磚,可以延長(cháng)窯襯的使用壽命。在窯耐火材料的施工方面,設有專(zhuān)人監督,在施工過(guò)程中嚴把質(zhì)量關(guān),發(fā)現砌磚質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)糾正處理,確保施工質(zhì)量。 措施二:統一操作,及時(shí)調整工藝控制參數,延長(cháng)窯皮長(cháng)度。 公司窯皮長(cháng)度偏短,一般為16~17米,利用工藝技術(shù)手段,補掛窯皮,使窯皮長(cháng)度在18米以上,并加以維護。具體操作:嚴格按照制定窯的烘烤制度,堅持“慢升溫不回頭”的原則,中控操作堅持統一操作,操作員要嚴格按照升溫曲線(xiàn)進(jìn)行操作,保證窯熱工制度的穩定,保證窯皮粘掛牢固;及時(shí)調整操作工藝控制參數,以免造成窯皮頻繁垮落,窯筒體溫度高。 措施三:加強管理、穩定原燃材料的質(zhì)量。 從原燃材料進(jìn)廠(chǎng)開(kāi)始把關(guān),嚴格控制石灰石、原煤、黏土、鐵粉、粉煤灰、脫硫石膏、建筑垃圾等原燃材料質(zhì)量,按照《原燃材料采購與質(zhì)量驗收標準》要求進(jìn)行檢驗和驗收。加大礦山開(kāi)采、搭配的控制力度,采剝并舉,預先控制,提前預防,在保證石灰石質(zhì)量的前提下,充分利用劣質(zhì)石灰石,嚴格控制生料中石灰石合理使用比例。加強進(jìn)廠(chǎng)原煤的質(zhì)量管理,對進(jìn)廠(chǎng)原煤進(jìn)行合理搭配均化,經(jīng)過(guò)礦山各平臺成分化學(xué)分析,確定合理搭配方案。 措施四:確定合理的配料方案。 根據原燃材料的頻繁波動(dòng),進(jìn)行優(yōu)化配料方案,一致通過(guò)降低Fe2O3,提高KH的配料方案,對熟料的三率值進(jìn)行調整,熟料KH穩定在0.91左右,提高了窯的適應性,穩定了窯皮長(cháng)度和厚度,延長(cháng)了窯襯的使用壽命。嚴格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、鐵粉3組分配料,同時(shí)制定出磨生料二次考核制度,對熒光分析工進(jìn)行培訓,統一操作參數,提高出磨生料合格率,確保出磨生料質(zhì)量符合要求。 措施五:窯皮的變化及噴煤管三次風(fēng)的調整。 在生產(chǎn)過(guò)程中根據窯皮的變化情況,及時(shí)調整煤管位置:在原有的煤管定位上大膽調整, 經(jīng)過(guò)調整運行適應窯況,利用停窯檢修,對噴煤管進(jìn)行全面檢查,觀(guān)察窯內的窯皮,有利于開(kāi)窯后噴煤管位置角度的調整。通過(guò)窯皮薄厚及長(cháng)短摸索出一套參數,根據窯皮的長(cháng)短情況及時(shí)調整三次風(fēng)門(mén),使窯爐用風(fēng)得到合理的分配,使窯皮平整,熱工制度穩定,延長(cháng)了燒成帶,又保證了窯內通風(fēng)。 措施六:加強現場(chǎng)維護與小技小改,提高設備運轉率。 針對于1號窯2檔輪帶前邊溫度持續偏高,4月現場(chǎng)新加兩臺軸流風(fēng)機進(jìn)行強制冷卻。從2月起機電車(chē)間、運行保障部實(shí)行了設備四級巡檢制度,減少了突發(fā)事故的發(fā)生。6月進(jìn)入高溫季節,窯操作員與現場(chǎng)崗位進(jìn)行溝通交流,加強現場(chǎng)崗位的責任心,每班對窯筒體風(fēng)機的位置及溫度匯報操作員,以方便操作員根據筒掃情況及時(shí)開(kāi)停窯筒體冷卻風(fēng)機,確保窯皮的平整,以達到長(cháng)期安全運行的目的。 措施七:日常生產(chǎn)過(guò)程中制度的建立與執行。 在日常生產(chǎn)過(guò)程中對操作員操作進(jìn)行嚴格要求,窯筒體溫度高于350℃納入月底二次考核,系統負壓要嚴格控制在范圍內,對筒體冷卻風(fēng)機的開(kāi)停制定相關(guān)制度,通過(guò)對操作員的嚴格要求,未發(fā)生因操作而導致停窯的現象。堅持每班對預熱器系統進(jìn)行檢查清理工作,防止系統結皮漏風(fēng)現象,保證窯內通風(fēng)良好,從6月到12月,窯系統運行良好,提高了窯的運轉率。 措施八:加大對操作員的培訓,提高操作技能。 面對中控室人員調整大,操作技能有限等現狀,中控室加大了培訓力度。每周定期對操作員進(jìn)行理論知識培訓;不定期考核及考試;在操作過(guò)程中值班領(lǐng)導對其跟蹤指導;定期讓窯操作員進(jìn)入工作現場(chǎng),了解學(xué)習設備性能,提高操作技能,適應對窯況變化的掌握,正確判斷問(wèn)題及解決問(wèn)題。要求操作員規范操作,提高操作水平,加大現場(chǎng)指揮力度。 鞏固措施 加強現場(chǎng)對系統問(wèn)題處理的力度,堅持每班檢查保證系統負壓正常的交接班制度,加強現場(chǎng)管理,對漏風(fēng)常抓不懈,避免反復;強化中控室的管理,合理匹配風(fēng)煤料及窯速,保證煤粉充分燃燒,保證各工藝參數的正常;繼續加強進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的質(zhì)量控制,嚴格遵守質(zhì)量控制方針,不走回頭路;在穩定的基礎上繼續優(yōu)化工藝參數,力爭再上一個(gè)新臺階;對所有儀表和檢測設備經(jīng)常維護和校驗,保持其準確性,使生產(chǎn)得到良性循環(huán)。 效果驗證及效益分析 通過(guò)以上措施的實(shí)施,到2009年年底兩條回轉窯的窯皮平整,長(cháng)度適中,窯內耐火材料使用壽命得到大幅度延長(cháng)。2009年兩條窯安全運行達到330天以上,運轉率明顯提高。按以前每年因更換耐火磚停窯兩次計算,每次停窯7天,按每天榮盛耐材少生產(chǎn)2900噸熟料,熟料利潤100元/噸計算,則兩條窯可節約砌磚費、停窯檢修熟料損失費等費用580多萬(wàn)元。 總之,回轉窯的安全運行是水泥企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。該公司通過(guò)以上7項措施的實(shí)施,最榮盛耐材確保了年度回轉窯安全運行330天,不斷提高了技術(shù)創(chuàng )新能力,同時(shí)為同類(lèi)型回轉窯的安全運行積累了寶貴的經(jīng)驗。 2018下午3:14 [我要補充] 我有話(huà)說(shuō) 內容 上一篇: 回轉窯過(guò)渡帶用什么耐火磚? 下一篇: T3耐火磚和T38耐火磚 有什么區別?
共有1個(gè)熱心網(wǎng)友參與本話(huà)題
每半年需要1次4~6天停窯時(shí)間更換耐火材料,嚴重影響窯的運轉率及臺時(shí)產(chǎn)量,浪費大量人力、物力,在水泥銷(xiāo)售旺季增加了企業(yè)的損失。
自投產(chǎn)兩年來(lái),回轉窯的耐火材料使用時(shí)間為6個(gè)多月,耐火材料的使用壽命較短,每年近兩次更換耐火材料不僅增加了成本,還嚴重影響了設備運轉率。
在水泥銷(xiāo)售旺季時(shí)因更換耐火磚而停窯檢修,生產(chǎn)壓力大,會(huì )影響到水泥銷(xiāo)售,甚榮盛耐材影響到全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。
原因分析
耐火磚的質(zhì)量,直接結合鎂鉻磚熱穩定性不好,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差;原燃材料波動(dòng)大,造成入窯生料成分波動(dòng)大,窯皮頻繁垮落,窯況難以穩定;配料方案的選擇有待優(yōu)化;噴煤管位置未做到及時(shí)合理調整;電器、設備小故障多,造成開(kāi)停窯頻繁;操作員的培訓學(xué)習力度不夠;相關(guān)制度不完善,制度的執行不到位。
解決措施
措施一:更換耐火磚品種,同時(shí)加強施工過(guò)程中的監督。
窯系統用磚,以前都是直接結合鎂鉻磚,現在更換為榮盛耐材種鎂鉻磚,以延長(cháng)窯襯的使用壽命。
直接結合鎂鉻磚熱穩定性差,熱膨脹系數大,耐極冷極熱性能差,改用榮盛耐材種鎂鉻磚,可以延長(cháng)窯襯的使用壽命。在窯耐火材料的施工方面,設有專(zhuān)人監督,在施工過(guò)程中嚴把質(zhì)量關(guān),發(fā)現砌磚質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)糾正處理,確保施工質(zhì)量。
措施二:統一操作,及時(shí)調整工藝控制參數,延長(cháng)窯皮長(cháng)度。
公司窯皮長(cháng)度偏短,一般為16~17米,利用工藝技術(shù)手段,補掛窯皮,使窯皮長(cháng)度在18米以上,并加以維護。具體操作:嚴格按照制定窯的烘烤制度,堅持“慢升溫不回頭”的原則,中控操作堅持統一操作,操作員要嚴格按照升溫曲線(xiàn)進(jìn)行操作,保證窯熱工制度的穩定,保證窯皮粘掛牢固;及時(shí)調整操作工藝控制參數,以免造成窯皮頻繁垮落,窯筒體溫度高。
措施三:加強管理、穩定原燃材料的質(zhì)量。
從原燃材料進(jìn)廠(chǎng)開(kāi)始把關(guān),嚴格控制石灰石、原煤、黏土、鐵粉、粉煤灰、脫硫石膏、建筑垃圾等原燃材料質(zhì)量,按照《原燃材料采購與質(zhì)量驗收標準》要求進(jìn)行檢驗和驗收。加大礦山開(kāi)采、搭配的控制力度,采剝并舉,預先控制,提前預防,在保證石灰石質(zhì)量的前提下,充分利用劣質(zhì)石灰石,嚴格控制生料中石灰石合理使用比例。加強進(jìn)廠(chǎng)原煤的質(zhì)量管理,對進(jìn)廠(chǎng)原煤進(jìn)行合理搭配均化,經(jīng)過(guò)礦山各平臺成分化學(xué)分析,確定合理搭配方案。 措施四:確定合理的配料方案。
根據原燃材料的頻繁波動(dòng),進(jìn)行優(yōu)化配料方案,一致通過(guò)降低Fe2O3,提高KH的配料方案,對熟料的三率值進(jìn)行調整,熟料KH穩定在0.91左右,提高了窯的適應性,穩定了窯皮長(cháng)度和厚度,延長(cháng)了窯襯的使用壽命。嚴格控制出磨生料合格率。生料配料采用石灰石、黏土、鐵粉3組分配料,同時(shí)制定出磨生料二次考核制度,對熒光分析工進(jìn)行培訓,統一操作參數,提高出磨生料合格率,確保出磨生料質(zhì)量符合要求。 措施五:窯皮的變化及噴煤管三次風(fēng)的調整。 在生產(chǎn)過(guò)程中根據窯皮的變化情況,及時(shí)調整煤管位置:在原有的煤管定位上大膽調整,
經(jīng)過(guò)調整運行適應窯況,利用停窯檢修,對噴煤管進(jìn)行全面檢查,觀(guān)察窯內的窯皮,有利于開(kāi)窯后噴煤管位置角度的調整。通過(guò)窯皮薄厚及長(cháng)短摸索出一套參數,根據窯皮的長(cháng)短情況及時(shí)調整三次風(fēng)門(mén),使窯爐用風(fēng)得到合理的分配,使窯皮平整,熱工制度穩定,延長(cháng)了燒成帶,又保證了窯內通風(fēng)。
措施六:加強現場(chǎng)維護與小技小改,提高設備運轉率。
針對于1號窯2檔輪帶前邊溫度持續偏高,4月現場(chǎng)新加兩臺軸流風(fēng)機進(jìn)行強制冷卻。從2月起機電車(chē)間、運行保障部實(shí)行了設備四級巡檢制度,減少了突發(fā)事故的發(fā)生。6月進(jìn)入高溫季節,窯操作員與現場(chǎng)崗位進(jìn)行溝通交流,加強現場(chǎng)崗位的責任心,每班對窯筒體風(fēng)機的位置及溫度匯報操作員,以方便操作員根據筒掃情況及時(shí)開(kāi)停窯筒體冷卻風(fēng)機,確保窯皮的平整,以達到長(cháng)期安全運行的目的。
措施七:日常生產(chǎn)過(guò)程中制度的建立與執行。
在日常生產(chǎn)過(guò)程中對操作員操作進(jìn)行嚴格要求,窯筒體溫度高于350℃納入月底二次考核,系統負壓要嚴格控制在范圍內,對筒體冷卻風(fēng)機的開(kāi)停制定相關(guān)制度,通過(guò)對操作員的嚴格要求,未發(fā)生因操作而導致停窯的現象。堅持每班對預熱器系統進(jìn)行檢查清理工作,防止系統結皮漏風(fēng)現象,保證窯內通風(fēng)良好,從6月到12月,窯系統運行良好,提高了窯的運轉率。
措施八:加大對操作員的培訓,提高操作技能。
面對中控室人員調整大,操作技能有限等現狀,中控室加大了培訓力度。每周定期對操作員進(jìn)行理論知識培訓;不定期考核及考試;在操作過(guò)程中值班領(lǐng)導對其跟蹤指導;定期讓窯操作員進(jìn)入工作現場(chǎng),了解學(xué)習設備性能,提高操作技能,適應對窯況變化的掌握,正確判斷問(wèn)題及解決問(wèn)題。要求操作員規范操作,提高操作水平,加大現場(chǎng)指揮力度。
鞏固措施
加強現場(chǎng)對系統問(wèn)題處理的力度,堅持每班檢查保證系統負壓正常的交接班制度,加強現場(chǎng)管理,對漏風(fēng)常抓不懈,避免反復;強化中控室的管理,合理匹配風(fēng)煤料及窯速,保證煤粉充分燃燒,保證各工藝參數的正常;繼續加強進(jìn)廠(chǎng)原燃材料的質(zhì)量控制,嚴格遵守質(zhì)量控制方針,不走回頭路;在穩定的基礎上繼續優(yōu)化工藝參數,力爭再上一個(gè)新臺階;對所有儀表和檢測設備經(jīng)常維護和校驗,保持其準確性,使生產(chǎn)得到良性循環(huán)。
效果驗證及效益分析
通過(guò)以上措施的實(shí)施,到2009年年底兩條回轉窯的窯皮平整,長(cháng)度適中,窯內耐火材料使用壽命得到大幅度延長(cháng)。2009年兩條窯安全運行達到330天以上,運轉率明顯提高。按以前每年因更換耐火磚停窯兩次計算,每次停窯7天,按每天榮盛耐材少生產(chǎn)2900噸熟料,熟料利潤100元/噸計算,則兩條窯可節約砌磚費、停窯檢修熟料損失費等費用580多萬(wàn)元。
總之,回轉窯的安全運行是水泥企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。該公司通過(guò)以上7項措施的實(shí)施,最榮盛耐材確保了年度回轉窯安全運行330天,不斷提高了技術(shù)創(chuàng )新能力,同時(shí)為同類(lèi)型回轉窯的安全運行積累了寶貴的經(jīng)驗。
我有話(huà)說(shuō)